发布单位:佛山市绿森环保科技有限公司 发布时间:2022-5-22
目前只能退而求其次,采用产点控制、后端加大新风量的方法加以应对,实际上也属无奈之举,因国内已经发生多起rto回火及闪爆事故,不得不谨慎考虑。平时多对废气总管浓度进行取样检测,分析voc浓度变化规律,对容易产生大量废气的点加以控制(如溶剂回收塔),运行中注意rto蓄热床温度变化情况,及时调整主风机和新风风机运行频率,可以在一定程度上降低此风险。但是要此问题,还需要研究人员继续努力。rto出现故障停机时,一些厂家的设计程序是主风机、新风风机都停止运行,进出口阀门自动关闭。如果阀门密封---,这时候不会产生安全问题。但如果进出口阀密封不好,就会有废气和新风进入管道、炉膛,容易发生闪爆。所以,一般建议修改程序,在出现故障停机时,新风风机不能停止运行。蓄热式热氧化焚烧系统rto厂家服务热线。
某企业 rto 焚烧炉排放口可能原因:有机废气排放浓度短时间内(超过了设计上限),导致燃烧室内温度急骤上升、尾气温度,在联锁切断有机废气进气后从旁路直接排空,因直接排空管线与尾气放空管为同一管线,高温尾气与高浓度有机废气直接混合,导致放空尾气管发生,同时由于废气 进气管线未装阻火器,回火导致进气管线内着火。 某企业发生火灾的可能原因:rto 运行在正压状态下,导致切入废气时,燃烧 室内高温气体回流引起 pvc 管道(阻燃,着火温度为 256℃左右)着火燃烧, 进废气管线未安装阻火器,导致火势往上游漫延。 蓄热式热氧化焚烧系统rto厂家服务热线。
在废气进入rto前,需尽量除去酸性气体,减轻废气对rto的腐蚀,蓄热室炉栅采用耐温防腐浇注材料整体浇注而成,在降低投资费用的同时提高rto的使用寿命。由于大部分vocs都是的气体,所以在废气进入rto前的总管上,距rto足够距离处设置vocs可燃气体在线检测仪,用于测定废气的vocs可燃气体的浓度,给rto前的阀门留有足够的切换时间,---进入rto的vocs可燃气体浓度小于混合气体下限的1/4[10]。在进入rto的鼓风机前设置阻火器,防止回火;设置缓冲罐,起调节废气浓度---泄爆的功能。蓄热式热氧化焚烧系统rto厂家服务热线。